五年省出三点八亿元
——山西介休安泰集团能源计量精细化管理收到实效
五年来,山西介休安泰集团开展能源计量,实施精细化管理取得了显著的效益,累计实现节能25.5万吨标煤,创造效益3.8亿元,2010年,实现工业总产值104亿元,同比增加了29%的好成绩,这些效益的取得依赖于安泰集团安放在各个环节的6627台能源计量器具,正是这些“计量眼睛”看住了“耗能老虎”,安泰集团才实现了节能效益的双丰收。
安泰集团是山西唯一一家集焦化、钢铁、发电为一体的民营上市公司,目前拥有焦化、冶炼、建材等七大产业30多个直属企业,是山西省重点支持焦化龙头企业,国家千家节能行动企业之一,是“十一五”期间山西省委、省政府重点扶持发展的“三大方阵”之“第一方阵”唯一的民企,也是山西省首批循环经济试点企业,清洁生产及资源节约和综合利用示范企业。
完善的体系夯基础
我们来到安泰采访的时候,听说安泰集团刚刚把原来的计量处升格为计控中心,安泰集团对计量工作的重视可见一斑,而公司的领导告诉我们,正是持续精细的计量管理让他们看到了实实在在的效益,同时也坚定了深入开展能源计量管理的决心。
据了解,安泰集团公司2007年成立了计量处,负责集团量值溯源体系的规划和建立,负责出具物料、能源计量结算报表以及厂际计量数据等工作,负责集团所有计量设备的检验校准工作,下设有计量监测站,建有力学、热学两项企业最高计量标准,有工作人员20多人,其中能源数据采集及统计员14人,另外各厂计量设备的维护人员及操作人员达到了一百多人。”并按照《用能单位能源计量配备与管理通则》的有关要求,对计量器具从设计、选型、购置、安装、校准、维护等方面做出了明确的规定,在能源进出集团、进出各生产单位及重点耗能设备上,配置了大批高精度等级的计量检测设备,涵盖了压力、流量、温度、质量等检测项目,实现了对煤、电、水、煤气、蒸汽等一、二次能源进行准确计量,集团现有各种能源计量器具6627台,在计量设备管理方面,他们完善了各项规章制度,制定了安泰计量监测站管理制度、测量设备分类管理制度、能源计量器具周期巡检制度,计量设备管理工作流程等规章制度31项。
为了保证计量器具的有效溯源,集团陆续更新了计量检测站热工全自动检定装置、热工校验仪、数字压力校验仪检定装置等检测设施,热电偶的检定支数由过去的5支增加到15支,购置了美国GE公司生产的PT878便携式超声波流量计,积极参加了《测量管理体系测量过程和测量设备要求》的培训,结合实际编制了计量管理程序文件,加强计量过程管理和现场的检查、监视、对计量目标认真落实并保持持续改进,积极开展测量管理体系认证。
准确的数据为支撑
“再过一个月我们计量数据的自动采集和集中显示系统就上马了,现在正在筹备中,计量数据不仅为成本核算服务,更多的将应用到生产指挥系统,物流调配系统,从而使计量数据得到最大化的应用。”在采访中,公司计量处的管理人员告诉我们。
我们了解到,该公司坚持了“以数据管理为中心”的计量管理理念,把如何确保数据的准确作为主要任务,首先从各厂上报数据改为计量处人员自行采集数据,随后对各厂下达各项能耗指标,节能奖励,耗能罚款,进行逐月考核其次,他们还完善了工作流程,设立了计量工作手册,通过按程序办事,确保数据的准确。再次,计量处还严格根据制度开展巡查,并做好记录,巡查中发现问题,及时解决。第四,在计量器具的管理中,本着“保证重点、兼顾一般”的原则,将所有的计量器具进行分类管理,计量处重点负责各厂的A类设备,B\C类设备原则上由各厂自行管理,计量处进行监督指导,近年来,计量处处理各类能源计量故障121台次,校准280台次,检定A类计量设备2882台,计量设备的收件率达到了100%,实现了进出厂计量异议为零的目标。
“你看,进厂有汽车衡,皮带秤、配煤有核子秤、煤塔秤,这些计量器具读出的数据是我们生产运行的依据,只要计量器具出现问题,生产就不能继续,因为没有准确的数据,生产的产品就不合格,成本就会增加,所以说,计量器具就是我们企业各项工作的“眼睛”。
当听到山西安泰集团焦化厂动力车间曹主任现场讲解的时候,我对安泰集团能源计量运作的情况有了一定的了解,也仿佛看到在庞大的焦化生产的过程中,一双双计量的“眼睛”,正在尽忠职守,用准确的数据为生产把关,为质量护航,在这里,我看到了安泰能源计量精细化管理的成果,正是通过擦亮安放在各个环节的这一只只“眼睛”
在采访中,曹主任告诉我们,现在从领导到计量处的工作人员,到车间的操作人员,再到一般工作人员,关注计量数据已成为每个人的自觉行为,一次,科员小赵在数据传输中发现累计值与瞬时值数据有误,立即到车间反馈情况,车间工作人员也发现了数据错误,正在进行更正。这虽然是一件小事,但是也让我们看到了安泰计量管理已经深入人心。
实在的效益促发展
在安泰的采访中,我们时时处处能搜集到加强计量管理提高效益的实例,在焦化厂,干熄焦氮气管道运输设计中原来没有计量器具,焦化厂管理人员认为通过流量粗略计算数据不准确,立即安装流量计从而控制了灰分,提高了焦炭的质量。而机焦厂一回收车间使用发电厂的蒸汽,原来由于没有准确的计量,发电厂很难控制它的用气量,导致为了保证机焦厂的蒸汽供应,发电厂不得不减少发电负荷,安装流量计后,显示蒸汽使用量为40T’,这样,发电厂每月多发电15万kwh,年多发电200万kwh,年创造经济效益近百万元。在企业冶炼、炼钢过程运转的气体(氧气、氮气、氩气各种煤气、蒸气、压缩空气)采用能源计量器具后,一个月下来竟节省氮气200立方,节约成本120万元。
能源计量数据在集团的成本控制、工艺改造等方面也起到了重要的作用,例如在对能源计量数据的分析中发现,制氧车间产出的氮气,除了供应各厂使用外,每天还有8万立方米左右的余量得不到使用而放散,实践证明,通过使用氮气向高炉内内喷吹煤粉,高炉入炉焦比由440 kg/t铁下降到400kg/t铁,炼铁工序能耗由470kgce /t铁下降到440kgce /t铁,仅此一项年可节约焦炭费用2000万元左右,年节约标煤3.5万吨。
正是因为这些看得见的,实实在在的效益,才让企业领导越来越认识到计量管理的重要性,计量管理在安泰公司的管理中越来越发挥着举足轻重的作用,计量器具不能正确运行可以要求停产,计量设备的购置和维修的经费总是在第一时间被批准。在采访中,计量处的负责人告诉我们,现在只要是涉及计量的整改、请示的报告,总是在第一时间批下来,涉及计量的经费也总是第一时间划拨下来。
我想,安泰集团正是通过这一双双计量的“眼睛”,为企业生产提供了准确可靠的数据,创造了实实在在的效益,也为集团的精细化管理提供了技术支撑,安泰集团正是在计量基础工作的平台上,乘风破浪,扬帆远航。(通讯员:安黎霞)
安黎霞